從我國目前地下開采技術(shù)發(fā)展趨勢來看,綜采是采煤工藝發(fā)展的重要方向,它具有高產(chǎn)、高效、安..." />
您好!歡迎來到煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng)!

大傾角傾斜綜放工作面下行回撤技術(shù)研究

作者:達(dá)延成 2013-06-08 16:00 來源:本站原創(chuàng)

一、立項(xiàng)背景與研究的目的和意義

從我國目前地下開采技術(shù)發(fā)展趨勢來看,綜采是采煤工藝發(fā)展的重要方向,它具有高產(chǎn)、高效、安全、低耗以及勞動環(huán)境好和勞動強(qiáng)度小等優(yōu)點(diǎn)。綜采工藝已在煤礦開采中成功應(yīng)用多年,不僅提高了煤礦地下開采的機(jī)械化水平,而且減少了工作面頂板事故的發(fā)生,但綜采工作面的收尾回撤相對炮采和高檔普采也存在不足。一方面綜回撤的設(shè)備多、體積大、重量重;另一方面綜采工作面支架需要抽架后轉(zhuǎn)向,支架前梁到煤幫留有1.8-2.4m的抽架轉(zhuǎn)向空間,在該空間內(nèi)打設(shè)錨網(wǎng)索帶支護(hù),相對控制頂板效果差,材料投入多,勞動強(qiáng)度大,在回撤過程中回撤通道維護(hù)困難,頂板易垮落,造成作業(yè)斷面的減少而影響通風(fēng),使作業(yè)場所瓦斯和煤塵濃度高,風(fēng)速超限,容易導(dǎo)致一些安全事故的發(fā)生,所以傳統(tǒng)綜采工作面按從下向上收尾回撤,不但耗費(fèi)大量的人力和物力,而且在支架回撤后頂板垮落、通風(fēng)通道易變形收縮,不利于頂板維護(hù),而且在回撤地點(diǎn)采用局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng)容易造成瓦斯積聚,給回撤工作帶來了較多安全隱患。

我公司工作面采煤方式為下行后退式采煤,上中層煤一次采全高,采用全部垮落法管理頂板。當(dāng)上部工作面回采后經(jīng)上部圍巖應(yīng)力傳遞使下部工作面回巷壓力大,巷道收縮變形嚴(yán)重,加之工作面煤層底板為灰色泥巖,平均厚度1.8米,遇水易膨脹,造成回風(fēng)巷底鼓嚴(yán)重,在回撤工作面時回風(fēng)巷軌道、吊裝硐室維護(hù)和維修頻次多、任務(wù)重,不但影響回撤進(jìn)度而且安全保障能力低。

為了使工作面回撤做到安全、快速、高效,我公司根據(jù)工作面布置方式、采煤方法和巷道圍巖特性及變形規(guī)律,在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)在同時,在技術(shù)上采用多方案比較,經(jīng)反復(fù)論證打破了工作面?zhèn)鹘y(tǒng)的從下向上支架撤除工藝,在綜采(放)工作面大傾角下實(shí)行從上向下回撤技術(shù),并先后在3226下、31100S、31101工作面回撤過程中對此項(xiàng)新技術(shù)進(jìn)行了大膽實(shí)踐與檢驗(yàn)。使用該技術(shù)后一是使工作面回撤地點(diǎn)始終處于全風(fēng)壓通風(fēng)狀態(tài),解決了上隅角瓦斯超限的問題;二是將吊裝硐室建立在進(jìn)風(fēng)巷,回撤后的設(shè)備全部從進(jìn)風(fēng)巷向外運(yùn)輸,進(jìn)風(fēng)巷壓力相對較小,大大減少了運(yùn)輸軌道和吊裝硐室的維護(hù)和維修,縮短了回撤時間,提高了安全系數(shù);三是解決了上行回撤中絞車?yán)屏Σ蛔愕膯栴},下行回撤中除絞車?yán)仆饪恳簤褐Ъ茏陨硐禄?,減小了絞車?yán)屏?,可選用尺寸較小,便于安裝的絞車,減少設(shè)備投入。通過采用下行回撤法回撤綜采工作面液壓支架,不但為不同條件下的綜采支架的回收方式探索了一條新途徑,而且有利于節(jié)約回撤成本和提高生產(chǎn)效率,給煤礦開采帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益,提供了安全保障。

回撤通道(傾斜巷道)礦壓顯現(xiàn)規(guī)律

      

 

                   

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

亚洲va欧美va国产va天堂