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刮板鉆锪孔加工技術(shù)改進

  項目背景

  目前刮板的加工主要是由刮板專用機具來完成的,使用一個專用的復(fù)合刀、一個工序來完成刮板的鉆孔和锪面。雖然加工時間短,生產(chǎn)效率高,但由于加工方式、部分刮板的加工量大、刮板螺栓窩結(jié)構(gòu)、鍛造圓角和錯模等因素影響,造成了锪平面過程中吃刀量增大、排屑困難等問題,使得刀具的消耗非常嚴重,刀具費用也成倍增加,同時生產(chǎn)效率也受到影響。

  本成果通過確定合理的锪平加工余量、改進鉆孔锪平專用復(fù)合刀結(jié)構(gòu)、螺栓窩結(jié)構(gòu),刮板鉆锪孔加工工藝改進等技術(shù)措施,在保證生產(chǎn)效率的同時,大大降低了刀具費用。

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  研究內(nèi)容

  1.技術(shù)分析

  從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)到實際加工的各過程進行分析,造成刀體磨損主要有以下幾個方面:

  (1)加工方式因素:刮板專機使用鉆孔锪平專用復(fù)合刀,一次加工完成鉆孔和锪平面工序,其結(jié)構(gòu)如圖3所示,但在锪平時易擠壓螺栓窩中的鐵屑,造成鉆桿部分磨損。

  (2)鍛造毛坯加工余量不合理:為提高模具的使用壽命,將加工余量增大,有部分刮板锪平處的加工量達到20mm以上,造成26孔未鉆通時锪平刀已開始加工,無法進行排屑,使刀體下端在短時間磨損嚴重,甚至在加工時就易發(fā)生與工件研死,使刀體連刀柄整體報廢。如圖1和圖4。

  (3)螺栓窩結(jié)構(gòu):由于部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及鍛造圓角要求所限,如圖5鍛件,锪平面尺寸為64*39,刮板锪平處的加工量達到20mm以上,造成锪平時螺栓窩中的鐵屑嚴重磨損鉆桿部分,造成刀體損壞。

  (4)刀具使用問題:由于刮板的三個孔是鉆、锪連續(xù)進行的,有時在加工過程中刀片的切削發(fā)生蹦刃后仍在切削加工,操作者若不及時更換刀片,會造成刀體損壞。

  2.技術(shù)方案

  聯(lián)合鍛工、設(shè)計研究所技術(shù)人員將目前刮板鍛件螺栓窩加工量大的進行改進設(shè)計,重新制作刮板模具,使刮板鍛件螺栓窩合理擴大,以解決鉆孔、锪面時吃刀量大、排屑困難的問題。同時,對比專用的復(fù)合刀與標準U鉆、平面或球面銑刀分序加工在時間上及刀具消耗上的優(yōu)劣,確定最終加工方案,改進刀具、管理等其它問題。

  3.改進過程

  根據(jù)上述分析,對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加工工藝性、刀具結(jié)構(gòu)特點和設(shè)備性能等各方面進行了全面分析,提出多項改進意見,經(jīng)過不斷修正,采取了如下技術(shù)改進方案及措施

  (1)確定合理的锪平加工余量

  與鍛造分公司進行技術(shù)銜接,將目前幾種加工余量大的刮板鍛造毛坯锪平面的加工余量控制在1-3mm,舊鍛造模具使用報廢后新請制的鍛造模具按會簽的加工余量制造。

  (2)改進鉆孔锪平專用復(fù)合刀結(jié)構(gòu)

  根據(jù)上述情況經(jīng)與刀具廠家協(xié)商,采取將鉆孔锪平專用復(fù)合刀改為分體結(jié)構(gòu)的方案(如圖6),這樣在使用時發(fā)生上述情況,只更換下部刀體,刀柄仍可使用,可節(jié)約工具費用。

  (3)質(zhì)量措施

  合理調(diào)整設(shè)備切削參數(shù),提高設(shè)備剛性,減少震動,避免刀具因斷續(xù)吃刀而折斷;提高操作者的責(zé)任心,集中精力生產(chǎn),加強設(shè)備監(jiān)控及時更換刀片,避免人為責(zé)任造成刀具損壞。

  (4)螺栓窩結(jié)構(gòu)改進研試

  選擇了三種由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及鍛造圓角要求所限造成加工量大的產(chǎn)品,即43GL3-1、44GL301-1、105GL03-1三種刮板,由產(chǎn)品設(shè)計研究所對其應(yīng)用功率統(tǒng)計,進行有限元強度分析,以確定螺栓窩改進方案。強度分析結(jié)果圖附后。

  根據(jù)有限元強度分析,刮板螺栓窩可增大10mm,由于設(shè)計及鍛造圓角的存在,加工余量減少效果不明顯,只有在增大螺栓窩尺寸同時縮小锪平面直徑尺寸才能取得效果,因此還需從加工技術(shù)方面進行改進。

  (5)刮板鉆锪孔加工工藝改進研試

  根據(jù)加工方式的分析,刮板專機使用鉆孔锪平專用復(fù)合刀一次加工完成鉆孔和锪平面工序,由于鉆孔時的鐵屑都在螺栓窩中,锪平時易擠壓鐵屑,造成鉆桿部分磨損。因此制定以下工藝改進方案:將目前刮板專機鉆孔、锪面一個工序改進為兩個工序完成,由使用一個專用復(fù)合刀,改為標準U鉆完成鉆孔工序,锪面工序由平面或球面銑刀完成,專機改造為具有鉆孔、锪面分序進行的功能并可換刀及編程的數(shù)控專用機床。由于專機改造投資未進行,因此只能進行工藝研試。

  現(xiàn)采取的措施:對于锪平余量大的刮板產(chǎn)品, 將鉆孔和锪平面分為兩個工序進行,在專機上完成鉆孔工序,在搖臂鉆床上完成锪平面工序,這樣可減少部分專用復(fù)合刀具的損壞,降低工具費用。

  對工藝研試中的工藝改進方案(專機改造方案中分序換刀加工鉆孔、锪平面所需的時間)進行驗證,使用數(shù)控加工中心作為試驗設(shè)備,模擬專機改造后加工情況,記錄下刮板裝夾完成后從U鉆鉆孔開始到平面銑刀锪面完成及兩序間換刀的總時長,并將兩組加工時間數(shù)據(jù)對比。數(shù)據(jù)如下:

  專機鉆孔復(fù)合刀加工(單件產(chǎn)品)所用時間:4分鐘。

  分序換刀加工方案:設(shè)備使用數(shù)控加工中心,鉆孔使用U鉆,锪平面使用平面銑刀,(單件產(chǎn)品)所用時間:4.5分鐘。

  通過對比兩種加工方式在生產(chǎn)效率上基本相同,但在專機上采用分序換刀加工方案可使用標準刀具,可以降低刀具費用。

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  應(yīng)用效果

  通過確定合理的锪平加工余量、改進鉆孔锪平專用復(fù)合刀結(jié)構(gòu)、螺栓窩結(jié)構(gòu),刮板鉆锪孔加工工藝改進等技術(shù)措施,在保證生產(chǎn)效率的同時,大大降低刀具費用。

  根據(jù)應(yīng)用情況統(tǒng)計,產(chǎn)量提高約30%的前提下,2018年比上一年度節(jié)約刀具費13.93萬元。

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  推廣應(yīng)用前景

  本成果適用于機電設(shè)備廠中部連接件刮板的鉆锪孔加工,已正式納入產(chǎn)品工藝進行批量生產(chǎn),效果顯著??梢詰?yīng)用到機械產(chǎn)品生產(chǎn)制造的行業(yè),推廣前景廣泛。

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