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王翰林:巖溶、導水陷落柱治理技術與實例分析

作者:佚名 2009-11-24 11:22 來源:中國煤炭新聞網
  作者單位: 四川芙蓉集團宜賓川南建設工程有限公司石屏一礦工程項目部
  摘 要:巖溶陷落柱是埋藏在煤系地層下部的巨厚可溶巖體,在地下水溶蝕作用下,形成巨大的巖溶空洞。川南煤業(yè)石屏一礦運輸大巷遇到導水、巖溶陷落柱,這不但影響巷道的掘進進度,而且還是特殊的導水通道,給作業(yè)人員帶來生命威脅。對于這些充水因素,我們在施工時采取了一些有效的措施,本文重點介紹基建礦遇巖溶、導水陷落柱巷道掘進的一些經驗與技術。

  關鍵詞:礦井突水 陷落柱 淹井 輸、堵結合 引水巷 注漿 中空螺紋錨桿 探水孔 上下導坑 風鎬掘進 溶水槽 引水漏斗
  一、工程概況
 石屏一礦是列入國家十三個煤炭大基地規(guī)劃之內的古敘礦區(qū)開發(fā)的第一對大中型礦井,地處古藺縣城東直線21km,行政直屬古藺縣太平鎮(zhèn)石屏鄉(xiāng)。該礦由中煤國際工程集團重慶設計研究院設計,由川南煤業(yè)古敘煤電公司建設,四川芙蓉集團宜賓川南建設工程有限公司施工。設計生產能力120萬噸/年,綜合機械化方式采煤。
  礦井位于四川盆地與云貴高原的過渡地帶,總體地勢呈南高北低,河谷切割強烈,最低點為石亮河,標高+420m,最高點為巖埡口,標高+1160.92m,屬構造剝蝕成因的中山區(qū)地形。井田東西走向長約7.8km,傾向寬約2.7km。區(qū)內含煤地層平均厚89.45m,含煤9~18層,煤層總厚11.20m,含煤系數12.8%??刹珊途植靠刹擅簩佑?層,可采厚度9.61m,可采含煤系數11.0%。即C13、C14、C15、C19上、C19、C23、C24、C25煤層,其中C19、C25煤層全區(qū)可采,煤層結構簡單,厚度變化較小,屬較穩(wěn)定~穩(wěn)定煤層,根據地質報告及鄰近礦井瓦斯檢測資料,比擬推算出礦井相對瓦斯涌出量為20m3/t,屬高瓦斯突出礦井;區(qū)內巖溶、陷落柱、裂隙發(fā)育,探明暗河有7條;井口位于井田西端,基本上是單翼施工,主平硐在二疊系上統(tǒng)長興灰?guī)r掛口,進入煤系地層龍?zhí)督M,最后進入茅口灰?guī)r,在茅口灰?guī)r中向東沿走向開鑿+435m運輸大巷,巷道全長2540米,采用直墻圓弧拱形斷面,凈寬4.8m,凈高3.6m,橫斷面面積15.15㎡,坡度+4‰;+435m運輸大巷主要用途:為整個礦井服務,主要擔負礦井材料及設備運輸、人員進出、進風及排水。
  石屏一礦+435m運輸大巷于2007年11月20日(里程1488m)遇巖溶、陷落柱。經勘探查明,該陷落柱體積大,柱內水流速度快,頂部又有空洞,陷落柱沿巷道走向長134米,寬120米,充填物全是泥夾石和少許煤粒,圍巖極易垮落,并且有大量高壓水流出,其最高涌水量達到4萬m3/h,導致礦井被淹。 +435m運輸大巷在陷落柱中掘進115m后,巷道迎面右方出現一個孔洞,洞內有煤粒和水流出,形成泥石流,導致已掘20米巷道被泥石流淹沒,臨近工作面的8榀鋼支架嚴重變型。至2008年5月6日(里程1615m)才成功穿出,在施工過程中采取了多種行之有效的安全技術措施,對處理陷落柱、溶洞等積累了豐富的經驗和治理技術,不僅可取得顯著的經濟效益,而且可以豐富巖溶、導水陷落柱下巷道掘進理倫和技術體系。
  二、治理技術
  1、引流機理。
  根據現場涌水量大小,查清陷落柱基本形態(tài),施工探水鉆孔,預測水流延伸方向施工一條引水巷,小斷面掘進,使陷落柱中水流集中到引水道流出,這樣對泥石流有一定的抑流的作用。適用條件:突水構造基本確定,泥石流水流量大,涌出量大的情況下,采取引流方法。關鍵技術:首先要判斷確定陷落柱的構造位置,施工直徑65mm的探水鉆孔(詳見鉆孔參數表),確定水流延伸方向,再施工放水巷。確定引流方向是引流技術的成功關鍵。



  石屏一礦+435m運輸大巷,遇到陷落柱時,產生大量泥石流,導致20米巷道被淹沒,涌水量最高達4萬立方米/小時,不采取引流技術,是無法成功掘過陷落柱的,為了盡快恢復生產,制定了引流技術快速切斷水源的方案。在巷道正?;?guī)r離陷落柱20m處施工一條繞道放水。巷道設計斷面10.03平方米,能滿足幾萬立方米的涌水流出,在繞道施工至95m時,施工探放水鉆孔時,涌出大量高壓水,通過放炮揭開溶洞措施后,使高壓水全部釋放出來,此時正巷陷落柱段涌水量陡然降低,主要出水點已無水流出。為下一步治理陷落柱創(chuàng)造了先決條件。
  2、泥石流治理技術
  治理機理。頂板垮落的泥夾石、碎石塊以及沖積煤塊的混合物呈液限和塑限。當含水量大于液限則呈流動形成泥石流;當含水量小于塑限時為固體。因此過陷落柱發(fā)生頂板泥石流的外部條件,就是有涌水。通過綜合措施,引流、疏水使工作面無涌水流出,將泥夾石由流態(tài)變?yōu)楣虘B(tài),從而保證工作面泥石流被有效抑制。泥石流被有效抑制后,據鉆孔資料,由于泥石流發(fā)生在陷落柱邊緣附近,離灰?guī)r較近,沿巷道輪廓線,均勻布置一圈直徑為65mm的鉆孔,孔內施工邁式公司特制“中空錨桿”,錨桿在基巖中施工5米,邁式錨桿施工端采取架密鋼支架支撐錨桿,鋼支架采用9#礦用工字鋼加工耍成,支架間距控制在200mm-400mm之間,支架間用每根長500mm的30kg/m的鋼軌連結并焊接牢實,鋼軌按支架輪廓線均勻布置(間距300mm);支架間滿鋪一層¢3mm的鋼板,防止頂板局部冒落。這樣就保證了中空錨桿兩端點受力點堅固。邁式中空錨桿施工完畢后,馬上進行返流注漿,待 3-5天凝固后,進行下步工序。為減小對圍巖的振動,防止頂板巖石局部垮落,經過現場總結,針對陷落柱內充填物全是泥夾石,其中黃泥成分占90%,因此采取以風鎬鑿巖,分上、下導坑的方式掘進。(注:以巷道起拱線為分界線,工作面分上、下部開挖;先用風鎬采上部巖石,待支護完畢后,才進行工作面下部開挖;對局部大塊巖石,采取刷小炮的方式爆破出來)
  3、返流注漿技術
 陷落柱的突水在截流基本成功后,為了加快堵水進程,在陷落柱構造不確定的情況下,對陷落柱段巷道,分段施工一組注漿孔,通過下行法加壓注漿返流加固陷落柱的空隙。
  石屏一礦+435m運輸大巷在成功掘過陷落柱后,實施了返流注漿,陷落柱段巷道每隔5m施工一組注漿孔注漿,孔深1.5米,直徑32mm,(見注漿孔布置圖),共注水泥70t,注漿骨料47.25立方米,在堵水后未出現漏水現象,創(chuàng)造了顯著的經濟效益。
  4、輸、堵結合技術
  維持導水陷落柱中原水流通道,使之按原來路程行進,在出水點爆破出一個溶水槽,然后加工一個引水漏斗,把余部的水引出地面。 石屏一礦+435m運輸大巷,成功施工引水道后,由于水流與地面導通,遇到下大雨,涌水量增大,時有淹井發(fā)生,給生產帶來阻力,待陷落柱成功掘過后,對涌水實施了,“輸、堵”結合技術,產生了良好的效果和經濟效益。對于出水點,爆破出一個高2米,寬1.5米,深1.5米的溶水槽,然后加工一個引水漏,引水漏斗尾端焊接2根直徑219mm水管,使全部涌水聚集到漏斗通過219mm管子流出來,再在出水點前后15m巷道施工厚400mm的鋼筋砼,封閉容水槽。由于石屏一礦在枯水季節(jié)有嚴重缺水現象,通過此種技術,使突水變害為利,不但解決了現場施工用水,還解決了生活用水。
  5、結束語
?。?)、導水陷落柱的突水,往往造成災難性的淹井后果,且難以有效預防。
?。?)、陷落柱突水淹井后,為了加快復礦速度,減少淹井的損失,采取以上有效技術措施,綜合治理,會取得良好的效果。
 (3)、對突水的預防,采取遠距離放炮,現場專人觀察水情,施工探水鉆孔,進行物探等措施。
?。?)、陷落柱中掘進采取少裝藥,淺循環(huán)掘進,防止頂板垮落。



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